行走跑偏是履带起重机的常见故障,造成行走跑偏的原因很多,特别是在工地上,因缺乏测量仪表和试验装置,分析起来比较困难。下面结合实例对履带起重机的跑偏原因和判断方法作一下介绍。某一履带起重机的故障现象为前进时向右跑偏,后退时不跑偏,且大油门时跑偏严重。履带起重机的行走系统主要由机械部分(包括驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮、履带)和液压驱动部分组成。维修时,应本着先易后难的原则,先分析一下机械部分。机械部分主要检查两个方面,一是两条履带是否平行;二是驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮的中心线是否重合。这两者的任何一方有问题,都会造成行走跑偏,但现象应是前进和后退都跑偏,而该车只是前进时跑偏,故可判定故障不是机械部分引起的。此时需对液压部分进行分析。当推动操纵手柄5时,操纵手柄向制动器1提供压力油,打开制动器,同时,操纵手柄向主阀4提供压力油,推动主阀阀芯动作,主阀向马达2提供压力油,马达运转,从而驱动行走减速机运转,实现履带起重机的行走。制动阀则起到停车液压制动、下坡限速等作用。从整个行走液压系统来看,马达、制动阀、主阀和操纵手柄等元件中的任何一个出了故障,都会造成行走跑偏。根据经验,故障率由高
[详情]浅谈大宇DH220LCV型挖掘机跑偏的原因及排除方法◇贵州省思南县乌江航道处周恩江前言一台大宇DH220LCV型挖掘机,由于保养或操作原因挖掘机有时会产生行走跑偏,如果在工作中我们遇到挖掘机有跑偏现象,我们该怎样去查找原因及排除呢,下面谈谈挖掘机行走跑偏的原因及排除方法。1中心回转接头密封圈损坏中心回转接头由壳体和芯轴两大部分组成。芯轴安装在下部车体上。壳体安装在上部车体上,芯轴上开有与油管相等的环形沟槽。从主阀芯来的液压油经过壳体从芯轴上的垂直孔流向马达,壳体随上部车体不断地回转,芯轴上的沟槽也能与壳体上的油口保持畅通,液压油能在中心接头上自由地进出。若未及时更换液压油的滤芯,可能导致滤芯上的旁通阀打开,液压油未经过滤使油中的杂质直接进入中心回转接头的滑动表面上,使其上的密封圈损伤,挖掘机在行走时因一侧的压力油泄漏而导致两侧行走马达的速度不一样,结果造成挖掘机行走跑偏。排除方法是:更换中心回转接头上的油时,同时更换液压油和滤芯.2脏物进入挖掘机一侧的停车制动油路中的平衡阀挖掘机行走时如果有脏物堵塞了平衡阀的小孔,导致停车制动不能被解除,从而造成行走跑偏,这是因为挖掘机在行走时,压力油
[详情]1.转向离合器室进油引起摩擦片打滑来自后桥轴的转矩经转向离合器和最终传动机构传至驱动轮,推动推土机前进或后退。左、右两组转向离合器分别装在后桥壳的两个间隙室内,并用骨架式自紧油封来阻止中央传动室和最终传动室内的齿轮油流入间隔室。若有一侧的油封老化失效,齿轮油就会不断地渗进间隔室,从而使该组离合器摩擦片打滑。当推土机空驶时,由于负荷不大,打滑就不明显,因此可以保持直线行驶。当放下推土铲开始推土时,负荷突然增大,该组摩擦片立即打滑并引起推土机跑偏。驾驶员为了使推土机直线行驶,只得频繁拉动另一方的转向操纵杆,使其处于半接合状态,来求得左、右两组转向离合器同步旋转。这样不但驾驶时十分费力,同时也降低工作效率,加剧摩擦片的磨损。为此,可先拧出后桥间隔室下的放油螺塞,若有积油流出,证明该室已窜油,应立即清洗,具体方法如下:(1)趁热放净间隔室内的积油。(2)同时放出中央传动室及两侧最终传动室内的齿轮油,以防清洗煤油进入而使齿轮油稀释变质。(3)向间隔室内注入3L清洗煤油。(4)让推土机前后行驶58min,行驶中不准拉动转向操纵杆,以防油污沾染到摩擦片上。(5)放出清洗油,另加3L干净煤油。(6)将
[详情]众所周知:冒蓝烟大多是机油混入柴油了,这是烧机油的显著特征。但当冷车(特别是冬天温度低)的时候,有一层机油粘附在气缸内,启动后,这些机油会被烧掉会有少量的蓝烟,这是正常现象。同时也有以下其他几方面的原因和解决之法:先检查是否是发动机内部烧机油引起的,先把机油加到量尺最高的那条线,冷机30分钟在检查几次机油尺的机油高度。然后在每天早上启动前都先检查一下机油。看看机油有明显的少了吗。多试看几天。机油明显少的话就是烧机油冒蓝烟了。产生持续性冒蓝烟的原因为以下几点:1、检查油底壳油面是否过量。因为曲轴高速转动会使机油飞溅到汽缸壁上,并窜入燃烧室。值得注意的是,检查油面过高时,切不可在发动机停止工作后就立即抽出油尺查看,因为此刻飞溅到曲轴箱壁上的润滑油尚未流回,须停机10分钟后再抽出油尺。2、检查缸套、活塞和活塞环的状况。如果磨损严重,间隙过大,造成机油上窜至燃烧室外燃烧,同时伴有发动机曲轴箱废气增多,应及时更换磨损的活塞。活塞环失去作用,机油大量上窜至燃烧室燃烧,出现排放蓝烟,应拆下活塞环、清除积炭、正确装配各活塞环,必要时更换活塞环。对于新挖机或刚大修过的挖机,一般不会因活塞与汽缸的间隙过大
[详情]发动机积碳发动机在使用过程中会产生积碳,那么这些积碳的产生和危害有哪些呢?积碳的产生,燃油不纯净事实上做到100%的纯净是不可能的,滤清器也会有过滤极限,所以燃油中的一些细小杂质在燃烧后碳化沉积在气缸内。进气不纯净两道滤芯(粗滤,细滤)也不能保证100%过滤掉空气中的渣滓。这些细小的尘埃随气体进入燃烧室,经燃烧碳化后沉积在气缸内。运动件磨损气缸内的运动件,缸套、气门、活塞、活塞环等在高速运动过程中会产省磨损碎屑,这些碎屑经过烧融会沉积在气缸内。积碳的危害说道积碳的危害,首先要知道积碳的沉积处。燃烧后的积碳,经过爆炸冲击,最终会沉积到活塞环槽,喷油器喷油口、气门处。沉积在活塞环槽燃烧碳化的沉积物堆积在活塞环槽内,会越积越多,黏住活塞环,最终使活塞环变形,突出,划伤缸套,造成拉缸,咬缸。造成缸套活塞活塞环全部报废。沉积在喷油器喷油口最终结果就是堵塞喷油口,而现在的技术基本无法维修电喷车喷油口,只能更换喷油器。沉积在气门处堆积多了会造成气门受力不均,气门杆断裂,气门底盘断裂的情况。结果会造成气门,锁片,座圈,活塞,全部损坏。通过以上可以了解到,发动机积碳会引起非常严重的后果,所以要仔细了解机
[详情]在维修挖掘机液压泵时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进(1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。(2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06MM,磨损严重应更换。(3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。一般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为:A、液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。B、液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。C、液压系统设计不合理。操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPA,而液压泵的额定工作压力
[详情]摊铺机不能行走故障的三种原因及排除:在我们施工实践中曾遇到3种不能行走的故障现象。1.电磁线圈故障引发不能行走:一台摊铺机在工作300h后,出现不能行走的故障。因工作时间较短,液压驱动系统不易损坏,故判断为电路原因。在检查制动电磁阀时发现,其线圈为dc12v,明显与整机标定电压不符,并手感发热,在手动解除制动后,故障消失。但更换标准dc12v线圈后不久又出现了以下的现象:在正常摊铺工作中偶尔还出现机器突然转向,且速度越快转向量越大。该机本身带有“epm”系统,具有自动检测校正跑偏功能,在按说明书进行“ofst”自检后,故障仍然不能消除,而且“跑偏”、“突然转向”的频率由每天1~2次发展道5~6次,严重影响操作质量,操作人员须时刻不离操纵杆以防突然转向,导致后面熨平板撞击路沿石。后经厂方保修人员现场调试、修正,但仍然不能解决问题。由于是新机,且在更换制动电磁线圈后出现此现象,本着“先简后繁”原则重点检查了制动总阀。发现所更换线圈的阀芯与阀座的连接位置不正,拆卸后发现连接处螺纹已损坏,导致阀芯位置不对中,并且行程不到位。经技术处理后,故障被排除。2.履带行走引导轮粘附沥青:一台摊铺机左侧履
[详情]挖掘机转弯无力的原因:一台小松PC4006型挖掘机,液压主泵大修后,直线行走或原地转弯均正常,但单独操作任一行走操作杆时,即出现转弯无力现象。检测证明,工作装置速度及溢流压力、行走溢流压力均在标准范围内,但单独操作任一行走操作杆,左、右履带前进、后退均一样,行走速度明显偏慢。该机在行走状态主油路处于分流状态,同时LS油路也处于分流状态,即前泵的液压油输至左行走马达,同时左行走主阀芯产生的PLS2油压只反馈回前泵;而后泵的液压油输至右行走马达,同时右行走主阀芯产生的PLS1油压只反馈回后泵。检查证明,在反馈回主泵的两LS油管接反(见附图)的情况下,若进行单边行走转弯,右行走主阀芯在右行走PPC油压的作用下打开,后泵的主液压油输至右行走马达,但右行走主阀芯中产生的PLS1油压却输至前泵。而此时左行走主阀芯中却无LS油压产生,输至后泵的LS油压为0,从而造成后泵排量最小,进而使右行走马达的供油量不足,行走无力。而在直线行走或原地转弯时,左、右主阀芯处产生的两个PLS油压大小相等,即使LS管路反接,但反馈至前后泵的LS油压由于大小相等,还能使两泵的排量大小也相等,机器可以直线行走或原地转弯。通
[详情]DH280LC3型液压挖掘机,使用3年后在作业时出现了如下症状:行走无力,在平坦道路上行走时较为正常,但稍遇阻力即显出行走无力,后退时稍微好一点,机器转向也较困难。我们按“先机械部分后液压系统”的顺序逐项进行检查。先检查行走减速部分。由于机器工作时前进、后退动作都有,行走马达与行走驱动轮间的动力传递也较为正常,油位、油质也正常,外部也未损坏,故可排除这部分故障的可能性;再检查行走马达,先支起右边履带,转动履带时未发现明显的异响及卡滞现象,左边履带也较正常;查液压泵,如果液压泵工作不正常,那么将影响到机器的所有动作,而该机在作业时除行走外,其他动作均正常,且前后液压泵的工作压力在监控器上也显示正常;继续检查控制阀,由于条件限制,只检查行程的大小以及阀杆动作的灵活性,此两项均正常;检查中心回转接头,如果中心回转接头内部产生泄漏,高压油在行走阻力大时会有部分油流向回油管,也会导致行走无力。由于接头内部泄露必须解体方能判断,故此部位暂作一疑点阿特拉斯空压机配件。根据该机的故障现象以及对上述各部分的检查情况,结合近期各工作液压缸更换密封件的情况进行综合分析后,我们将中心回转接头是否内泄作为检查的
[详情]1.故障现象我单位一台PC220一5型小松挖掘机,工作8500h后出铲斗缸和左行走马达工作无力的故障,但回转动作和右行走均正常,其余动作略显迟缓。2.故障分析(l)铲斗缸工作无力故障的可能原因①控制铲斗的先导油路有故障。②控制阀阀芯卡死或严重磨损。③铲斗回路的补油阀卡死。④铲斗缸、活塞或油封严重损坏。⑤主卸荷阀卡死。⑥后泵或其控制系统有故障。(2)左行走马达工作无力故障的可能原因①控制左行走的先导油路有故障。②控制阀阀芯卡死或严重磨损。③行走马达有故障。④中心回转接头窜油严重。⑤主卸荷阀卡死。⑥后泵或其控制系统有故障。由该机的液压系统原理知,铲斗缸和左行走马达都是由后泵单独供油的,因而铲斗缸和左行走马达同时出现工作无力,其原因最有可能出在主卸荷阀或后泵及其控制系统上。于是将前泵、后泵的高压油管相互交换,再试机时发现,铲斗缸和左行走马达已工作正常,相反,回转马达和右行走马达却工作无力了。由此说明铲斗缸和左行走马达及其控制系统均属正常,故障应在为铲斗缸和左行走马达单独供油的后泵或其控制系统上。(3)按附图检查后泵的控制系统并分析结果①由于前泵工作正常,证明前泵、后泵公用的控制先导泵和TVC
[详情]