杨志,是山推传动事业部加工中心的一名操作精英。自2008年5月入职以来,他坚守信念、砥砺奋进、锐意革新、持续增效,经过6年岗位磨练,2013年荣膺“山东省有突出贡献的技师”、“山东省能源杯”省管企业第二届职工职业技能大赛数控铣工一等奖,并将“山东省富民兴鲁劳动奖状”收入囊中。
劳模杨志
没有金刚钻,不揽瓷器活
“没有金刚钻,不揽瓷器活”。杨志是传动事业部公认的“技术大拿”,对于急难险重的技术任务,他总是信手拈来,迅速攻克。
2013年7月,应山东临工要求,对YJSW315变矩器壳体销孔位置进行更改,这无疑在原有基础上提高了技术要求。但杨志不畏艰难,他连续使用废料试制5次,多次改善刀具和工艺,最终试制成功。由于YJ315X变矩器壳体精镗专机设备老旧,无法保证正常生产,传动事业部将生产任务分解至XH716立式加工中心。作为班长,杨志主动承担起新设备和刀具调试的重任,在他的带领下,设备很快投入使用。2013年,杨志带领团队完成YJSW315变矩器壳体精镗加工7000余件,不合格率为“0”,位居传动事业部第一名。
山推杨志:勇于创新的“多面手”
“金点子”一箩筐
2013年,杨志凭借对数控设备的学习热情和钻劲,在自己的岗位上,摸索出许多提高工作效率、降低生产成本的“金点子”。例如在立式加工中心,使用自制工装一次性加工两个工件,减少换刀次数,单件加工时间缩短10%;利用百分表和机床定位组合对YJSW315壳体进行高度测量,简化了使用深度尺的复杂测量操作,使操作更加快捷和精准。他醉心于新工艺研究,在斗山加工中心上使用宏程序自动识别工作台使其改变坐标,能够避免人员出错问题,诸如此类的程序改造,杨志做了60余项,极大地方便了生产。他还自己琢磨出一套刃磨刀片的方法,对YJSW315壳体的铣大平面刀具进行改善,使其能够反复利用,每年为传动事业部节约近万元的采购费用。
他绝对是个热心肠的人
班组员工李猛有件事印象深刻。一次白班生产完成之后机器坏了,杨志不放心,怕夜班的同事不知道,影响生产,下班后,他并没有回家,而是把问题告知夜班同时并协助其将问题解决,看到第一批合格件生产出来,他才收拾东西回家。
杨志
跟杨志一起撘班工作的杜海涛说,杨志是个典型的外冷内热的人。平日里,谁的加工设备、刀具出现问题或故障,都会第一时间找杨志帮忙,新员工或其他工段组织培训,也会让杨志作讲解,他从不推脱,只要有人找他帮忙,他一定帮忙帮到底。
杨志对班组成员管理有一套自己的理论。班组成员技能水平不一样,大锅烩的管理方式不一定适合每一位新员工,他利用自己的空余时间,一对一地给班里的每位员工“开小灶”,在他的带领下,员工们参与QC改善和五小活动的热情非常高涨。