7月份,中国重汽大齿公司成功自主修复秦川磨齿机,使磨齿机精度恢复至原有精度甚至有所提升。
这是公司自成立以来,第一次在毫无相关厂家和资料的支持下,对该类设备进行成功修复,为公司节约了一笔可观的维修费用,更填补了高精度数控磨齿机自主维修的一项空白。
大齿公司现有7台秦川磨齿机,其中有一台磨齿机于7月初发生齿形齿向超差。技术人员随即通过加工工件进一步验证,各项数据显示机床精度严重超差。此前这类问题过去都是委托厂家进行项修,但费用大、周期长,为节约时间降低维修成本,设备主管部门决定集中技术力量,进行探索性自主修复。
修复工程从拆解主轴到更换轴承,再到圆光栅的安装,由易到难,倾注了技术人员的智慧和汗水。第一步是进行拆解。拆解过程中发现,工件夹紧缸被骨架油封长时间摩擦造成损坏,缝隙增大,磨泥颗粒易进入滑枕壳体,从而造成轴承损伤。对此技术人员进行加套修复,保证了配合的间隙。第二步是更换轴承。先将轴热涨冷缩后,在无过盈的状态下对轴承实施装配,然后在自制特制工装保障下将轴承合理安装。在所有传动机构安装好后,进入第三步也是最难的圆光栅的安装。之前圆光栅的安装基本上属于“装十坏九”的状态。为避免再次发生由于安装不当造成圆光栅损坏数据,技术人员设计制作了专用测量工装,同时重做隔套,调整光栅座与光栅间隙。最后,将上顶尖回转径跳调整到位。试磨削检验,齿形齿向满足加工工艺要求。
目前,该机床已进行正常生产,加工精度完全得到恢复。(本文来自中国重汽)